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煤倉間皮帶(dài)機除塵器工程案例

煤倉間皮帶機除塵器除塵設備選擇
粉塵(chén)產生相(xiàng)對(duì)集中的(de)地方(如卸料鬥和落(luò)煤筒處)適宜采用除(chú)塵(chén)器進行除塵。經調研、分析(xī),結合我廠原(yuán)先使用布(bù)袋除(chú)塵器的情況,本次整治采用了清源環保的扁布袋除塵器。這種扁布袋除塵器具有造價低、運行費(fèi)用省、安(ān)全可靠,出風管路短、管道阻力損失小,電氣采用PLC控製、有完善的保護功(gōng)能,操作方便、維護(hù)維修(xiū)量少、除塵效率高達99%以上等優點。
煤倉間除塵治理還需要采(cǎi)取了預防措施,基本解決了撒(sā)煤、漏煤問題,但是僅僅如此是絕對不夠的。因為(wéi)卸料鬥和(hé)落煤筒還連(lián)通著原煤倉和煤倉間(jiān)大氣空間,屬於開放式,粉塵通(tōng)過卸料鬥和落(luò)煤筒空腔自由(yóu)上揚,因此必須進行除塵治理。
煤倉間(jiān)粉塵產生主要有下列原因:皮帶機撒煤、犁(lí)煤器漏煤、滾筒粘(zhān)煤(méi)、原煤倉(cāng)密封不嚴(yán)。針對(duì)撒煤、漏煤現象,具體采取了以下(xià)措施:
1、加固(gù)、調整皮帶(dài)機架變形部分,恢複其直線度;調(diào)節首、尾(wěi)滾筒平行度;更換並適量補充失效的上(shàng)、下調心托輥組(zǔ);重新找正部分皮帶接頭,消除了皮帶跑偏(piān)造成的撒煤(méi)。(2)更換原工作狀況差的(de)犁煤器。新犁煤器統一按國標(biāo)TD75型帶式輸(shū)送機典型設計製造,改單犁式為主、副雙犁式結構,確保卸料幹淨,同時把卸料鬥原來(lái)長度1200mm,改成1800mm的標準料鬥,杜絕犁煤器兩(liǎng)端漏煤。(3)拆除清掃效(xiào)果差的皮帶機清(qīng)掃器(頭部和回程空段(duàn)),頭部選用合金橡膠清掃(sǎo)器,皮帶空段選用耐磨聚胺醋清掃器。清掃器刮煤幹淨,使滾(gǔn)筒無粘(zhān)煤,保(bǎo)證了皮帶平穩運行。(4)封閉原煤倉格柵觀察(chá)口,改用活動蓋板(方便以後檢修),同時在蓋(gài)板(bǎn)上開300mm×300mm的鉸鏈式觀察口,平時關閉,觀察原煤倉儲煤時才打(dǎ)開。由此,堵(dǔ)住了原煤倉內粉塵外逸,使粉塵在原煤倉內“自生自滅”

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