除塵器_推焦(jiāo)車除塵器_裝煤車除塵器_布袋除塵(chén)器_【17C.COM環保】

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焦化廠焦爐地麵除塵站簡介(jiè)介紹
添加時間:2020-01-18
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工藝流程


焦爐在裝煤和出焦過程中(zhōng),在裝煤孔和出焦處產生大量的(de)高溫陣發性煙塵,煙氣中主要汙染物有粉塵、苯可溶物、苯並芘等,其中苯並芘是強(qiáng)致 癌物質,嚴重汙染環境,危害工人和居民的身體健康,焦化廠焦爐地麵除塵站是主要控製煙塵飛揚擴散,解除有害物質對人類(lèi)危害的重要(yào)設備。焦爐地麵除塵站分為(wéi)裝煤除塵和出焦除塵兩個部分。
1、出(chū)焦除(chú)塵治理部分:焦炭經推焦車推出焦(jiāo)爐時產生大量煙塵,經過吸氣罩在負壓作用下將煙塵收集起來,送入集塵管道(dào),經冷卻器對煙塵進行冷卻並去除火焰後進(jìn)入布袋除塵器,經除塵器處理後,幹淨的(de)氣體進入大氣。
2、裝煤煙塵治理部分,裝煤煙塵治理(lǐ)難點在於(yú)裝煤(méi)時,產生的煙塵很輕且粘性很大,如果處理(lǐ)不當,整個係統不能正常工作。裝(zhuāng)煤時煤餅被推入碳化室(shì),爐頭產生(shēng)的煙塵被大爐門密封在碳化室內,上部殘餘煙塵進入負壓狀態集氣罩,經導煙燃燒車充分燃燒(shāo)後進(jìn)入地麵除塵站。裝煤時爐頂放散孔產生大量的粉性煙塵進入導(dǎo)煙燃燒車,1000攝氏度狀態下燃燒去除苯並芘等粘性(xìng)有害物質,燃燒後,殘餘煙塵進入(rù)地麵站除塵站處理,煙氣首先進入粘性煙塵吸(xī)附裝置,進一步去除粘性殘存物質,進入預處理器結合預噴塗使煙塵比重增(zēng)加,使之沉降,保護布袋,經布袋除塵器處理幹淨,達標後(hòu)排(pái)入大氣。沉降(jiàng)後的粉(fěn)塵經刮板機(jī)收集。為防止粉塵二次汙染,經加濕卸灰機加濕後外運。至此,一次出焦和裝(zhuāng)煤的除(chú)塵(chén)工藝完成。

除塵(chén)站的選擇


複熱式廢氣循環、側(cè)裝煤搗固焦爐搗(dǎo)固式焦爐(lú),裝煤時煤餅進入炭化(huà)室對(duì)內部氣體有一定的(de)擠壓作(zuò)用,由於煤餅與爐牆之間存有間隙,煙塵逸出麵積大,使(shǐ)爐頂吸塵孔排出的煙氣十分猛烈,而且劇烈燃燒。因為沒有高壓氨水噴淋裝置,所以處理這種煙氣的難度較大。
一、傳統“二合一”地麵除塵站狀況
傳統的地麵除塵站采用的是裝煤導焦"二合一"除塵設備。但該係統(tǒng)比較適合頂裝煤焦爐,且係統存在(zài)很多問題:排灰(huī)不暢,預噴塗、噴吹裝置失靈,防爆板經常爆裂,除塵布袋多(duō)次著火,室外切換設備失靈等。
二、裝煤導焦除塵係統主要設備運行缺陷
(1)裝煤、導焦“二合一”係統不合理。裝煤、導焦“二(èr)合一”係統(tǒng)zui初的設計思想(xiǎng),是利用出焦過程中吸附在濾(lǜ)袋上的焦粉作為裝煤時除塵器的塗層(céng),使裝(zhuāng)煤過(guò)程中(zhōng)吸入(rù)的絮狀煙塵在(zài)過濾時吸(xī)附在塗層上,同時確保裝煤煙氣中焦油等粘性物(wù)質與濾袋直接接觸而(ér)粘結堵塞濾袋。但“二合一”係統將裝煤時期的荒煤氣通過係統排放,不但不能保證布袋的通透性,而且增加了係(xì)統的不安全性,增大了係統SO2、BaP的排(pái)放,而且(qiě)浪費了部分煤氣。
(2)噴吹係統效果差(chà)。噴吹係統的正常運行與否,直接影響整個係統的運(yùn)行。它利用裝煤、導焦(jiāo)運行的間(jiān)隙,向除塵倉過(guò)濾布袋逐排(pái)送入高壓空氣(qì),將吸(xī)附在過濾布袋上的煙塵吹落(luò)下來,同時降低係統阻(zǔ)力。由於裝(zhuāng)煤煙氣中的焦油粘結焦粉(fěn),使(shǐ)布袋反吹(chuī)效果不佳。布袋堵塞,係統運行(háng)阻力逐漸增大,吸入空氣不足,可燃煙(yān)氣濃度過大(dà),增大了係統放炮、爆炸的可能性(xìng)。
(3)攔焦車液壓係統運行(háng)不穩定。運行環境差,高溫、高粉塵;室外設備無防(fáng)護隔熱措施,電器元件老化失效;液壓站內溫度過高;頂杆及(jí)導套運行速度過慢,不能(néng)滿足工(gōng)況要求;液(yè)壓站設計上存在一些不合(hé)理的地(dì)方,導致頂杆經常在非工作狀態下外滑。
(4)裝煤(méi)時機側荒煤氣冒煙(yān)嚴重。
三、焦(jiāo)爐地麵除塵站的選擇
(1)增加陣發性高溫煙氣冷卻分離阻火器
為保護布袋(dài),增加係統的安全性,在(zài)出焦煙氣被捕集到通風槽,進入除塵器之前,增加陣(zhèn)發性(xìng)高溫煙氣冷卻分(fèn)離阻火器,降低煙氣溫度,增加係統的防護功能。
(2)攔焦車液壓係統改造
采用(yòng)了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運行速(sù)度。在液壓站(zhàn)油(yóu)箱(xiāng)外增加了液壓油站外冷卻(què)循環係統,降低了(le)液壓站的工作溫(wēn)度。更換了(le)液壓控製係統的全部元(yuán)件。針對機械限位開關觸壁失靈的現象,使用了磁接近開關(guān)作為限位,並對室外線纜進行了防火處理。
由於(yú)工藝的不同,液壓站位置由爐頂(dǐng)改至第三軌(guǐ)外側(cè),大大降低了紅焦對液壓站的烘烤。
(3)預噴塗、排(pái)灰、噴吹(chuī)係(xì)統改造
改造後裝煤煙氣不(bú)再進入地麵站,因此預噴塗(tú)係統失去作用,預噴塗係統所存(cún)在(zài)的(de)問題都不存在了。脈衝噴吹閥采用了進口產品,增大了壓縮空氣管徑,提高了噴吹設備的工作穩定性,改善(shàn)了噴吹效果。箱體雙層(céng)排灰閥(fá)電磁閥全部采用進(jìn)口產品(pǐn),在試運行(háng)期(qī)間工作穩定。將原粉噴塗料改為導焦粉噴塗,采(cǎi)用(yòng)雙管路多點噴塗,在原有(yǒu)一條噴吹管路的基礎上新增(zēng)一條噴吹管路。依靠出焦風機(jī)高(gāo)速時產生的負壓,將焦粉吸(xī)至裝煤(méi)除塵倉的下灰口處(chù)與裝煤(méi)灰粉進行混合,增加(jiā)灰(huī)粉的流(liú)動性,以利於下灰。通過實際運行,效果比較明顯,下灰口處基本無積灰現象,灰料能夠徹底地排到刮板機內(nèi),保證(zhèng)了可燃物快速排到倉外,抑製了碳在(zài)倉內發生氧化反應,消除了倉內著火的可能性。
(4)增設獨(dú)立裝煤(méi)除(chú)塵裝置
裝煤除塵裝置主(zhǔ)要由除塵器本體、頂部脈衝噴吹裝置、聲波(bō)清灰裝置、雙層排灰閥、保溫加熱裝置組成。這套除塵器的灰料(liào)助卸采用了新型的超聲波清灰裝(zhuāng)置,能夠(gòu)有效地清除布袋(dài)及(jí)倉內壁表麵的灰(huī)料。增加了汽(qì)水換熱裝置,在(zài)除塵倉外表進行了保溫處理,用熱水介質對除塵器(qì)進行保溫處理,避免了含水量較高的裝煤煙氣在除(chú)塵倉內析出水分,防止煙灰在倉內板結,增強了煙灰的流動性。
(5)新增集中潤滑係統
地麵除塵站加油點眾多,除個別加(jiā)油點外,采用人工加油效率低,操作不便,所以地(dì)麵(miàn)站采用了集中潤滑方式,對絕大多數潤滑(huá)點進行集中加油。主要包括雙層排灰閥閥杆兩(liǎng)端軸(zhóu)承,刮板機前後鏈輪兩端軸承共88個潤滑點(diǎn)。運行(háng)期(qī)間各加油點出油均勻,潤滑良(liáng)好,保(bǎo)障了設(shè)備的(de)穩定(dìng)運行。
(6)新增實時監控係統 [2] 


布袋除塵器


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