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一種提高單機脈衝袋式除塵器效率的簡易方法
1 單機脈衝袋式除塵器及其工作原(yuán)理
我(wǒ)公司是一家設計(jì)年產水泥110萬(wàn)t的水泥粉 磨站企業,目前擁有兩條水泥粉磨生產線。從原料進廠到水泥出廠所有環節的揚塵(chén)點均采用脈衝袋式除塵器進行粉塵捕集(jí)。
所用袋式除塵器有三(sān)類,即單機(jī)脈衝袋式除塵器、氣箱式脈衝袋式除塵器(qì)、回轉噴 吹式袋式除塵器。其中鑒於單(dān)機脈衝袋(dài)式除塵器體 積(jī)小、除塵效率高、安裝方便,被大量應用到原料輸送、配料、水泥發貨等揚塵點位置。
單機脈衝袋(dài)式除塵器的主要組成有:箱體部分 (花板、濾袋、骨架)、灰鬥部分(灰鬥、檢查門)、排(pái)灰機構(翻板閥、分隔輪,常見為翻板(bǎn)閥(fá))、進出風管(guǎn)道(dào)、脈衝清灰裝置(氣包、電磁閥、脈衝閥、噴吹(chuī)管道)、壓縮氣源和風(fēng)機(jī),其除塵原(yuán)理見圖1。

風(fēng)機啟動,含塵氣體由進風口進入圖1除塵器下箱體,通過布風板布風,含塵氣體以外濾方式通過(guò)濾袋過濾成潔淨氣體,由氣室通過風機排出。風機啟動過濾一定時間後,脈衝控製(zhì)儀啟動清灰程序,由第yi排濾袋開始間(jiān)隔一(yī)段時間依次向後進行清灰。清灰時,氣包中壓力約為0.4 - 0.7 MPa的(de)高壓氣體經過脈衝閥(fá)形成高速氣體由噴吹上的噴吹孔進入(rù)濾袋內部進行清灰。整個清灰過程為在線清灰方式, 即過濾和清灰同時進行。
2 運行中存在的問(wèn)題
單機脈衝袋式除塵器由於(yú)其清灰(huī)方式屬於在線(xiàn) 清灰方式,且出廠設置均為依次噴吹(chuī)清灰,在使(shǐ)用中 發現存在(zài)如下問題:
(1)初次安裝能很好地解決物料轉運(yùn)揚塵,但對物料變化不能適應(yīng),當隨著(zhe)轉運物料 中含粉量增加,其除塵效果有明顯變差趨勢;
(2)除塵器長期使用後內部清灰效果變(biàn)差,壓差增(zēng)大,吸風罩時常出現(xiàn)正壓,現場冒灰;
(3)由於采(cǎi)用的是在線 依次噴吹清(qīng)灰方(fāng)式,在(zài)第yi排濾(lǜ)袋清灰後清理第二(èr)排濾袋時,第二排濾袋清理下來的粉塵將會重新吸 附到第yi排濾袋上,造成清灰(huī)效果差。
3 技改(gǎi)措施及效果
經過現場觀察並參考氣箱式脈衝除塵器的離線 清灰方式,對單機脈衝(chōng)袋(dài)式除塵器的清灰次序進行了調整。以型號為HMCl28的單(dān)機脈衝袋(dài)式除塵器 為例(該除塵器(qì)擁有16隻脈衝(chōng)閥,濾袋128隻,8隻 一(yī)排共計(jì)16排),調整前(qián)為依次振打噴吹,調整後每 次噴吹時中間間隔2排濾袋進行,將原在線清(qīng)灰變 成半離線清灰。另外,脈衝振打周期原則上≤ 240 s,每次振打時間調整為18 s(具(jù)體(tǐ)視除塵(chén)器效(xiào)果 進(jìn)行調整)。
改進後,使得單機脈(mò)衝袋式除塵器的除塵效率得到了大幅(fú)提高,一定程度上能適應粉塵濃(nóng)度變化需(xū)求;而且該技改僅需通過脈衝(chōng)控製儀對除塵器脈衝清(qīng)灰次序及清灰間隔時間進行(háng)調整,整個(gè)技改簡便易行(háng),不增加任何成本(běn)。


