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“短流程”煉鋼(gāng)工藝發展迅猛,一批大(dà)型(xíng)電爐相繼建成投產。電爐冶煉(liàn)伴生(shēng)大量的煙塵, 其煙塵量與電爐鋼產量成正比。電爐設備大型化對除塵技術提出了較髙的要求,煉鋼電爐煙塵 治(zhì)理技術,在(zài)我國(guó)取得了長(zhǎng)足進步,但仍有電爐除塵係統(tǒng)運行不楊、效果欠佳,其主要原因是 袋式除塵器不能適應電爐煙塵溫度高、粒(lì)徑細黏的特性,除塵器阻力(lì)偏高、濾袋壽命短。
1.粉塵來源和特點
150t電爐(lú)工藝條件:

2.除塵器基本參數

3.設備主要特點
該除塵器由12個室組成,每室設一個離線閥,共12個離線(xiàn)閥(fá)。每室設22個3寸(cùn)脈衝閥(fá), 共264個脈衝閥,雙排布(bù)置,中(zhōng)間(jiān)進風、出風。其主(zhǔ)要特點(diǎn)如下。
(1)結構安全穩定由於袋式除塵器采用負壓運行(háng),因此設備結構安全穩定非常重要,有 些除塵器(qì)由於設計不合理及盲目(mù)減輕設(shè)備重量,致使設備運行(háng)時箱體明顯變(biàn)形,由(yóu)於風機(jī)負壓 較高、除塵(chén)係統(tǒng)阻力大而除塵設備壁板及加強筋耐壓強度不夠,設備被吸(xī)癟,壓壞了濾袋及籠 骨,造成設備停產的嚴(yán)重事故。
離線式脈衝袋式除塵器結構按照8000Pa負壓(yā)進行(háng)設(shè)計,由於除塵器風機負壓為 -6000Pa,在除塵風機中負壓域值屬於較髙的(de),在材料上不論從壁板厚度(
(2)工藝合理
①濾袋選擇合理。濾袋材質采用滌綸針刺氈聚四氛乙烯薄膜複合濾料,濾袋規(guī)格 «60mmX6500mm,與(yǔ)濾袋規(guī)格料(liào)30mmX6500mm相比,具有整體布置合理,長徑比合理、 淸(qīng)灰效果好、流(liú)通斷麵風速(sù)低等優(yōu)點。
②氣流(liú)分布均勻。設(shè)計袋式除塵器氣流分布非(fēi)常重要,尤其是(shì)處理磨琢性煙塵,其重要 性就更大。首鋼就發(fā)生過由於袋式除塵器氣流分布不均勻導(dǎo)致濾袋嚴重磨(mó)破現象,直接造成風 機葉片被嚴(yán)重磨損,不但影響了係統的運行,並且造成了經濟損失。為了防止粉塵對濾袋的衝 刷和降低除塵器的(de)阻力,設計上采用了較(jiào)好的氣流分布裝置,進氣灰鬥(dòu)布置氣流分布板。灰鬥(dòu) 進風管與灰鬥大小匹配合理,調整好氣流、風速;通過試驗確定進(jìn)口氣流(liú)分布(bù)板的布置角度和 開孔串;選擇較佳的灰鬥進風角度。由於采用上述措(cuò)施,防止了氣流對濾袋(dài)的(de)衝刷,延長了濾 袋(dài)的使用壽命。
煉鋼廠150t電爐煙塵袋(dài)式除塵器運行3年尚沒更換濾(lǜ)袋,淸灰效果很好,運行阻力在 1200Pa左右,對處理電爐(lú)煙塵是非常理想的。
(3)重(chóng)視配套件的選擇與除塵器配套的閥門等標準(zhǔn)件的品質好壞(huài),極大地影響(xiǎng)除(chú)塵器的 運行效果(guǒ)。因此,我國對除塵器進氣口閥、離線閥、卸灰閥等分別進行了研究,成功開發了運 行可靠、漏風率低的專利產品。
袋式除塵器的進氣閥為與除塵器配套(tào)的專利(lì)產品。閥板采用了耐磨鋼板,此(cǐ)閥門具有降低 設備阻力(lì)及調節性能好等特點(diǎn),與其他(tā)廠家圓(yuán)管道加裝蝶閥(fá)形式相比雖然重(chóng)量有所增加,並需 要加工退火處理,但是從實踐證明此種閥(fá)門對降低除塵器的阻力及平衡風量具有(yǒu)明顯效果(guǒ),經 現場測(cè)定各室的風量偏差在5%以(yǐ)內•
袋式除塵器的雙層卸灰閥技術也是經過多年的研究,對閥板、密封結構等進行了多項改 進,使(shǐ)得閥門不僅密封效果好,而且卸灰順楊。由於電爐粉塵黏性大、溫(wēn)度高、易結餺的(de)特殊 性質,故在卸灰係統(tǒng)中容易出問題。以往的除塵器較多采用星形卸灰閥加裝振打器或空氣炮 裝置,通過大量工程(chéng)實踐(jiàn)使用星形卸灰閥,容易堵(dǔ)塞閥板間隙,造(zào)成(chéng)卸灰係統癱瘓。使用空氣 炮容易造成壓縮(suō)空氣中的水分進人粉塵裏,增加粉塵濕度,不利於卸灰。我們采用(yòng)雙層卸灰閥 加振打器的卸灰方案,在電(diàn)爐除(chú)塵工程上取得了理想的效果,在除塵技術上獲得了成功。
除塵器(qì)的排氣口提升閥(fá)采用戶外型氣缸驅動,要求閥門在反吹淸灰狀態下(xià),有良好的(de)密封 效果(其泄漏率小於1%),並(bìng)帶有兩位行程開關。
在(zài)150t電(diàn)爐煙塵(chén)袋式除塵(chén)器的壓縮(suō)空氣係統中(zhōng),設(shè)置(zhì)了貯氣(qì)罐(guàn)及相應的減壓裝置、氣體 十(shí)燥裝置、氣源處理(lǐ)三聯件等(děng)用(yòng)氣安全配件。
(4)新型的噴吹技術眾所周知(zhī),脈衝袋式除塵器的淸灰是利用脈衝氣體,經(jīng)過噴吹管把 淸洗氣(qì)流(liú)吹向濾袋(dài)內部,使濾袋產生脈衝膨脹,在(zài)逆氣流的作用下,濾袋上的粉塵被剝落掉人 灰鬥(dòu),因此,如何在脈衝壓力一定的情況(kuàng)下,使得濾袋表麵逆向氣流加速度大並且(qiě)沿著濾袋髙 度方向均勻分布(bù)對濾袋淸灰有利。為此在大(dà)型試驗台上,做了大量的試驗,取得了成果,申報 了專利。這項專利技術用於電爐煙(yān)塵收到了明顯(xiǎn)的效果。
為使設備更加可靠,對電爐粉塵的性質(zhì)做(zuò)過實驗,由於(yú)各種電爐係統中工藝(yì)參數(shù)不盡相 同,故脈(mò)衝(chōng)袋式除塵器的淸灰周期(qī)、噴(pēn)吹時間,噴吹壓力,應該在一定(dìng)範(fàn)圍內根據現場條(tiáo)件(jiàn)進 行調整。
(5)製作加工要求為保(bǎo)證除塵(chén)器(qì)安裝質量,該設備箱體分上、中(zhōng)、下三部分,兩個室為(wéi)一 個單元,灰鬥分上、中、下三部分,箱體與灰鬥三部分之間均設有定位蠔栓,便於現場安裝。在 製造箱體、灰鬥的過程中,大量的焊接製作均應在工廠內進行,加工質量(liàng)和安裝精度(dù)能夠得到保 證。在現場隻需完(wán)成緊固定(dìng)位鰾栓並焊接箱體(tǐ)間焊縫的工序,這樣既可以保證焊接質量以(yǐ)減小設 備(bèi)漏風率,又可以減少現場安裝(zhuāng)工作量,以利於確保設備安裝工(gōng)期,實踐證明效果非(fēi)常好。
4.應用效果
(1)實踐證明(míng):電爐除塵器(qì)的設計、製作、安裝(zhuāng)、運行管理都達到了較高水平,尤其是除 塵(chén)器設計技術正確,攀(pān)握了袋式除塵器的內在規(guī)律。煙塵排放濃度小於10mg/m3,社會效益 好,其技術水平達(dá)到了世(shì)界領(lǐng)先水平。
(2)采用離(lí)線脈衝清(qīng)灰技術,淸灰時袋室處於停止過(guò)濾狀態,大大提髙(gāo)了清灰效果,雖然 電爐煙(yān)塵細而黏,實際除塵器運行阻力才1200Pa,證明新研製的高強度淸灰技(jì)術應用成功。
(3)由於采用了綜合進氣(qì)氣流分布措施,減弱了進口粉塵對濾袋的直接4刷,濾袋壽命大(dà) 大提髙。
5.注意事項
袋式除(chú)塵(chén)器是一係統工程,優良(liáng)的設計(jì)、主要配套件的選擇、設備製(zhì)作、安裝、運行維護 等所有技術和管理環節都要按照設計標準嚴格執(zhí)行,才能收到預期的好的效果。
由於電爐煙塵細而黏,輸灰係統每月需要檢修一次。

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