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17C.COM焦化廠(chǎng)除塵器順應環保要求進行改造後的(de)排放可(kě)低於15mg以下,我公司在除塵器的設計、製作、改造中具有豐富的經驗,近幾年(nián)中曾為不少焦化(huà)企業改造過除塵設備,均得到(dào)了讚譽與認可,我們會繼續為環保治理做貢獻,絕不辜負廣大客(kè)戶的信任與寄托。
焦化廠地麵(miàn)站除塵器工藝原理(lǐ):
焦(jiāo)爐爐體(tǐ)、推焦機、裝(zhuāng)煤機、移動式皮帶小車等部分組成:焦爐爐口吸塵罩除塵管網(wǎng)移動式皮(pí)帶(dài)小車除(chú)塵地麵站除塵風(fēng)機煙囪大氣。在焦爐機側(cè)爐柱(zhù)上方安(ān)裝爐頂部遮煙罩,推焦(jiāo)、裝煤作業前,推焦機上方吸塵罩活動部分在油缸的驅動下(xià)提升,與焦爐頂部遮煙罩緊密貼合(hé),兩側防風罩在油缸驅動下轉動一定的角度,實現兩側與爐(lú)體密封。地(dì)麵除塵站風機由(yóu)變(biàn)頻器(qì)控製(zhì),從低速切換到高速(sù)運行,然後開始開閉爐門、推焦、裝煤等。
焦化廠機側除塵器改造設計:
1、在爐門上方加裝煙(yān)氣導流板,導(dǎo)流板延伸到爐柱外側200mm,將煙氣導到車載吸塵罩內(nèi)。
2、對兩台裝煤進行改造,在煤箱前部(bù),與爐柱間的位置加設移動伸縮的(de)活動密封罩,密(mì)封罩由液(yè)壓油缸驅動。密封罩為L形(xíng),煤箱兩邊各設一個,前端貼近爐柱,左右(yòu)側與煤餅貼近,形成密封罩,減少野風的進入,使從碳化室逸出的煙氣從(cóng)密封(fēng)罩內上升進入設(shè)在密封罩上部的吸塵管道內。
3、對兩台(tái)推焦車進行改造,在推焦杆及摘門機構上部設置半密封(fēng)吸塵罩。吸(xī)塵罩為二次捕集形式,在爐門外側正對炭化室設矩形吸風管道,吸風口正對炭化室。從炭化室逸出的70%的(de)煙氣由(yóu)此吸(xī)塵口捕集。在吸塵管道上方設大蓋(gài)板,蓋板左右兩側設擋風板(bǎn),蓋板後側(操作(zuò)室前部)延蓋(gài)板長度設(shè)吸塵管道,吸塵管道上延蓋板(bǎn)長設長縫(féng)形吸塵口,捕集前端未收集的約30%的煙氣。
4、在滑線內側設皮帶槽密封管道,管道上設四台皮帶導通小車,裝煤車與推焦車各配一台,車載吸塵罩(zhào)的吸塵管道與皮帶導通小車連接,實現煙氣的(de)導通。
5、除塵站設(shè)置工藝管道、粘附性煙氣吸附裝置、除塵器、平衡閥、預噴塗裝置、卸輸(shū)灰裝置、引風機組、煙囪、電氣控製等,風機采用變頻(pín)控製。

焦化廠(chǎng)機側地麵除塵站改造後的使用效果
1)17C.COM環保采用(yòng)機側除塵器改造,降低了煉焦爐生(shēng)產區(qū)域的粉塵濃度,淨化了工人生產操作環境,焦爐粉塵治理達到了煉焦行業和國家環保排放標準(zhǔn)。
2)除塵係統經過工藝改進後,提高了(le)係統穩定性和安(ān)全性,沒有發生(shēng)任何事(shì)故。
3)由於操作控製簡單有效,延(yán)長了(le)係統設備的使用壽命,特(tè)別是布袋使用時間的延長,使用18個月無需(xū)更換(huàn)布袋,實現了經濟運行的目標。
4)該係統變頻技術的成功應用,既節省(shěng)了(le)用電費用,又保(bǎo)證了係統幹管吸力的穩定,對整個除塵係統安全穩定運行起(qǐ)到了關鍵作用(yòng)。
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