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焦化廠專用電捕焦油器17C.COM公司采用了蜂窩式,主箱體采用(yòng)整體結構,由壁(bì)板、筋板等組成.箱體保溫采用6=50mm岩棉及彩板.箱體側(cè)麵設有檢修平台(tái),滿足正常檢修(xiū)及巡視需要,在積油倉下部設有排油管,使收集的焦油(yóu)順利收集。
蜂窩式電捕焦油器的結構
沉澱極為不鏽鋼板製成的(de)六邊型蜂窩管,是將通道截麵由圓形改為正六邊形。兩個相鄰正六邊形共用一條邊,即靠中間的正六邊形(xíng)的六(liù)條邊均被包圍它的(de)六個正六邊 形所共用。這種由若幹個六邊型組成的蜂(fēng)窩狀管束大限度地利用了電捕焦油器的有效麵積,可根據處理煤氣量采用不同的蜂(fēng)窩直徑和蜂窩數。我廠采用 了ZB-FD248-II型蜂窩式電捕焦油器。
工作原理
根據電離理論,如在兩金屬板間保持一個(gè)很強的電(diàn)場,使(shǐ)含有粉塵和焦油霧的煤氣通過兩金屬板(bǎn)間,氣體分子就會被(bèi)電離,產生帶有正電(diàn)荷(hé)和負電荷的離子(zǐ),於是正離子向陰極移動,負離子(zǐ)向陽極移(yí)動,當電極上電位差增加時,電場強度隨著增高,離子和電子移動速(sù)度及動能也隨著增大,當具有足夠大的速度和動能的離子和電(diàn)子與中性分子碰撞時,將產生新的離子,電位差很高時,在電場中就會急劇的發生碰撞電離,使兩極之間大量氣體分子均發生電離作用,離子與焦油霧滴(dī)的質點相遇 而附於其(qí)上,使(shǐ)質點也帶有電荷,即可被電極吸引而從氣體中除去。帶正電的離子移向中央的電極,帶負電(diàn)的焦油顆粒則移向電極管壁,在這(zhè)裏形成大顆(kē)粒霧滴,自流至焦油收集管進行收集。
17C.COM電捕焦油器的性能優(yōu)點
主要性能特(tè)點
1、運行電壓、電流顯著(zhe)提高(gāo),電暈功率顯著增加。與其它電源相比,在(zài)同一本體上,運行電壓和電暈電流均顯著提高。
2、電場電壓自動跟蹤。
當粉塵、焦油雜質濃度增加,即電場等效電阻由低阻(zǔ)轉向高阻(zǔ)時,由UO=IORL可(kě)知(zhī),電場電壓同時上(shàng)升,電暈功率增加。
3、淨化效果(guǒ)明顯優於其它控製方式。
因為與電(diàn)壓源(yuán)、恒流源等控製方式相(xiàng)比,電暈功率大幅提高,且(qiě)對電(diàn)極肥大的適應性(xìng)增加,能(néng)有效克服電暈閉塞。
4、運行可靠,維護方便,允許突發短路和持續短路。
高壓短路時,lO小於1.1倍額定電流,U0—0,而(ér)電網電流LI小於O.1倍額定輸入電流,不會燒毀任何元件;回路全部繼電控製,沒有複雜電子(zǐ)電路(lù)和接插(chā)件,維護簡單方便。
5、功(gōng)率因數高,COSф=O.9~1,而且不隨運(yùn)行的功率水(shuǐ)平變化,節電效果明顯,比其它控製方式省電30%~50%。
6、體積小,成本低
可調電抗器是變磁(cí)通控製回路的主要組成部(bù)分,它主要由銅繞組和矽鋼片鐵心構成,這兩種材料目前市場上非常緊(jǐn)俏。繞組采用幹式開放型繞組,鐵心采用冷(lěng)紮取向低耗(hào)矽鋼片疊積而成,與同類產品體積縮小40%左右,故成本低,具有較大的市場優勢。
7、結構簡單,可靠性強
可調電抗(kàng)器僅有交流繞(rào)組和控製繞組,與同類(lèi)產品相比,繞組大為簡化,故能增強產品的可靠性。
8、本產品(pǐn)設(shè)有過氧、過壓保護電路,能自動跳閘報警(jǐng)。
9、本產品設有自(zì)檢(jiǎn)電路,能及時準確判斷出故障部位。
10、人性(xìng)化智能設計。
可選(xuǎn)裝專家操作係統(微機控製、PLC控製和DCS控製),實現無人化管理,並可與(yǔ)用戶局域主機相(xiàng)聯,實現集中管理。
11、智能化控製具有“手動” “自(zì)動”兩種操作狀態,而且可以方便地進行切換(huàn)。在“自(zì)動(dòng)”狀態下,操作人員(yuán)隻須操作“RUN”和“STOP”按鍵,其它均由係統自動完成。其中智(zhì)能溫(wēn)控儀能自動(dòng)巡回檢測、控製,顯示各絕緣箱的(de)溫度,並帶有上下限報警功能,運(yùn)行過程中如遇異常則立即發出指(zhǐ)令切斷電控櫃電源,同時發出聲光報警(jǐng)信號,並指示故障點,有效防止因(yīn)加熱器故障而導致的高壓瓷瓶爆裂或擊穿等故障的發生。

電捕(bǔ)焦油器在焦化廠的(de)作用
若煤氣(qì)中(zhōng)的焦油含量(liàng)超標,首先會對鼓風機(jī)造成負擔,減(jiǎn)少鼓風機使用壽(shòu)命,容(róng)易(yì)導致惡性事故的發生(shēng)增(zēng)大事故的頻(pín)發(fā)率(lǜ);含大(dà)量焦油霧的煤氣進入脫硫工(gōng)段時,焦 油會附著在脫硫塔輕瓷填料上,造(zào)成設備阻力增大,使脫硫液汙染,還會導致在塔中生產硫泡沫困難(nán),脫硫(liú)液無法(fǎ),H2S在脫硫液中逐漸飽和,脫硫液(yè)吸 收H2S能力下降,進一步惡化煤氣質量;煤氣經過硫銨工段時若含大量焦油,容易(yì)造成煤氣預熱器(qì)的堵塞(sāi),給(gěi)操作帶來影響(xiǎng),母液噴灑後酸焦油留在飽和器內部, 造成設備阻(zǔ)力(lì)增大,硫銨結(jié)晶質量下(xià)降,同時妨礙了煤氣中(zhōng)氨的吸收;從飽和器出來的煤氣進入粗苯工段的終冷塔,大量的焦油霧(wù)滴再次冷卻後附著於終(zhōng)冷塔內部, 使終冷塔阻力升高,經(jīng)過洗苯塔時(shí)還會有部分的焦油進入洗油中影響洗油的質量,使洗油黏度增大在設備內流動困難,吸收苯族烴能力降低(dī),從而影響粗苯的產量, 並且使洗油質量變(biàn)壞,增加了器(qì)的使用頻次(cì),造成了洗油的浪費,使生產成(chéng)本增高。
焦化公司化產車間主要任務為(wéi)煤氣淨化及化產品回收。集氣管(guǎn)處被(bèi)冷卻後的煤氣進入橫管初冷器在一段循環水、二段(duàn)製冷水的再次冷卻後煤氣溫度由80℃左 右降至22℃左(zuǒ)右,煤氣(qì)中的焦油形成霧狀,除大部分的焦油被氨水噴灑並隨(suí)之進入澄清槽,其餘小部分的焦油霧隨煤氣進入電捕焦油器,經過電捕後的煤氣含焦油 量小於50mg/m3.符合工藝(yì)指標。
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