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靜電除塵(chén)器
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焦化廠專用電捕焦油器
添加時間(jiān):2020-01-19
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焦化廠專用電捕焦油器17C.COM公司采用了蜂窩式,主箱體采用整體結構(gòu),由壁板、筋板等組(zǔ)成.箱體保(bǎo)溫采用6=50mm岩棉及彩板.箱體側(cè)麵設有檢修平台,滿足正常檢修及巡視需(xū)要,在積油倉下部設有排油管(guǎn),使收集的焦油順利收集(jí)。



蜂窩式電捕焦油器的結構


沉澱極為不鏽(xiù)鋼板製成的六(liù)邊型蜂窩管,是將通道截麵由(yóu)圓形改為正(zhèng)六邊形。兩個相鄰正六邊形共用一條邊,即靠中間的正六邊形的六條邊均被包圍它的六個正六邊 形所共用。這種由若幹個六邊型組成的蜂窩(wō)狀管束大限度地利用了電捕焦油器(qì)的有(yǒu)效麵(miàn)積,可根據處理煤氣量采用不同(tóng)的蜂窩直徑和蜂窩數(shù)。我廠采用 了ZB-FD248-II型蜂窩式電捕焦油器。


工作原理


根據(jù)電離理論,如在兩金屬板間保持一個很強的電場,使含有粉塵和焦油霧的煤氣通過兩金屬板間,氣體(tǐ)分子就會被電離,產(chǎn)生帶有正電荷(hé)和負電荷的離子,於是正離子向陰(yīn)極移(yí)動,負離子向陽極移(yí)動,當電極(jí)上電位差(chà)增加時,電場(chǎng)強度隨著增高,離子和電子移動(dòng)速(sù)度及動能(néng)也隨著增大,當具有足夠大的(de)速度和動能的(de)離子和電子與(yǔ)中性分子碰撞(zhuàng)時,將產生新的(de)離(lí)子,電位差很高時,在電(diàn)場中就會急劇的發生(shēng)碰撞電離,使兩極之間(jiān)大量氣體(tǐ)分(fèn)子均發生電離作用,離子與焦油霧滴的質點相遇 而(ér)附於其上,使質點也帶有電荷,即可被電極吸(xī)引而從氣體中除去。帶正電的離子移向中央的電極,帶負電的焦(jiāo)油顆粒則移向電極管壁,在這(zhè)裏形成大(dà)顆粒霧滴,自流至焦油收集管進行收集。


17C.COM(hǎi)電捕焦油(yóu)器的性(xìng)能優點


主要性能特點


1、運行電壓、電流顯著提高,電暈功率顯著增加。與其它電源相比,在同一本體上,運行電壓和(hé)電(diàn)暈(yūn)電流均顯著提高。


2、電場(chǎng)電壓自動跟蹤。


當粉塵、焦油雜質濃度增加,即電場等效電阻由低阻轉向高阻時,由UO=IORL可知,電場電壓同時(shí)上升,電暈功率增加。


3、淨(jìng)化效果明顯優於其它控製方式。


因為與電壓源、恒流源(yuán)等控製方式相比(bǐ),電暈功率大幅提高,且對電(diàn)極肥大的適應性增加,能有效克服電暈閉塞。


4、運行可靠,維護方便,允許突發短路和持續短路。


高壓短路時,lO小於1.1倍額定電流(liú),U0—0,而電網電流LI小於O.1倍(bèi)額定輸入電(diàn)流,不會燒毀任何元件;回路全部繼電控製,沒有複雜(zá)電子電(diàn)路(lù)和接插件,維護簡(jiǎn)單方便。


5、功率因數高,COSф=O.9~1,而且不隨運(yùn)行的功率水平變化,節(jiē)電效(xiào)果明顯,比其(qí)它控(kòng)製方式省電30%~50%。


6、體積小,成本低

可調電抗器是變磁通控製回路的主要組成部分,它主要由銅繞組和矽鋼(gāng)片鐵心構(gòu)成,這兩(liǎng)種材料目前市場上非常緊俏。繞組采用幹式開放型繞組,鐵心(xīn)采用冷紮取向低耗矽鋼片疊積而成(chéng),與同類產品體積縮小40%左右,故成本低,具(jù)有較大的市場優勢。


7、結構簡單,可靠性強


可(kě)調電抗器僅有交(jiāo)流(liú)繞組和控製繞組,與同類產(chǎn)品相(xiàng)比,繞組大為簡化,故能增強產品的可靠性。


8、本產品設有過氧、過壓保護電路,能自動跳閘報警。


9、本產品設有自(zì)檢電路,能及時準確判斷出故障部位。


10、人(rén)性化智能設計。


可選裝專家操作係統(微機控製、PLC控(kòng)製和DCS控製),實現無人化管理,並可(kě)與用戶局域(yù)主機相聯,實現集中管理。


11、智(zhì)能化(huà)控製具有“手動” “自動”兩(liǎng)種操作(zuò)狀態,而且可以(yǐ)方(fāng)便地進行(háng)切換。在“自(zì)動(dòng)”狀態下,操作人員隻須操作“RUN”和(hé)“STOP”按鍵,其它均由係統自動完成。其中(zhōng)智能溫控儀能自動(dòng)巡回檢測、控製,顯示各絕緣箱的溫(wēn)度,並(bìng)帶有(yǒu)上下限報警功能,運行過(guò)程中如遇異常則立即發出指令切(qiē)斷電控櫃(guì)電源(yuán),同時發出聲光報警信號,並指示故障點(diǎn),有效防止因加熱器故障而導致的高壓瓷瓶(píng)爆裂或(huò)擊穿等故障(zhàng)的(de)發生。

焦化廠專(zhuān)用電捕焦油器

電捕焦油器在焦化廠的作用

若煤氣中的焦油(yóu)含量超標,首先會對鼓風機造成負擔(dān),減少(shǎo)鼓(gǔ)風機使用壽命,容易導致惡性事故的發生增大事故的頻發率(lǜ);含大量(liàng)焦(jiāo)油霧的煤氣進入脫硫工段時,焦 油會附著在脫硫塔輕瓷填料上,造成(chéng)設備阻力增大,使脫(tuō)硫液汙染,還會(huì)導致在塔中生產(chǎn)硫泡沫困難,脫硫液(yè)無法,H2S在脫硫液中逐漸飽和,脫硫液吸 收H2S能力下降,進一步(bù)惡化煤氣質量;煤氣經過硫銨工段(duàn)時若含大量焦油,容易(yì)造成(chéng)煤氣(qì)預熱器的堵塞,給操作帶來影響,母液噴灑後酸(suān)焦油留在飽和器內部, 造成設備阻力增大,硫銨結晶質(zhì)量下降,同時妨礙了煤氣中氨的吸收;從飽和器出來的煤氣進入粗苯工段的終冷(lěng)塔,大(dà)量的焦油霧滴再次冷卻後(hòu)附著於終冷塔內部, 使終冷塔阻力升高,經過洗苯塔時(shí)還會有部分的焦油進(jìn)入洗油中影響洗油的質量,使洗油黏度增大在設備內流動困難,吸收苯族烴能力降(jiàng)低,從而影響粗苯的產量, 並且使(shǐ)洗油質量變(biàn)壞,增(zēng)加了器的使用頻次,造成了洗油的浪費,使生產成本增高。


焦化公司(sī)化產車(chē)間主(zhǔ)要任務為煤氣淨化及化產品(pǐn)回收。集氣管處被冷卻後的煤氣進(jìn)入橫管初冷器在一段循環水、二段製冷水的再次冷卻後煤氣溫度由80℃左(zuǒ) 右降至22℃左右,煤氣中的焦油形成霧狀,除大部分的(de)焦(jiāo)油被氨水噴灑並隨之進入澄清槽,其(qí)餘小部分的焦油霧隨煤氣進入電捕焦油器,經過電捕(bǔ)後的煤氣含焦油 量小(xiǎo)於50mg/m3.符合工藝指標。



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