- 地址:
- 河北(běi)省泊頭(tóu)市富鎮(zhèn)開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
一、袋式除塵器的提高閥一直跳停(tíng)分析
①儲氣(qì)罐與提高閥之間的油水分(fèn)別器因緊縮空氣髒構成濾(lǜ)芯阻塞;
②提高閥長期運轉後,密封件磨損,構成緊縮空氣走漏,致使供氣缺少。
二、袋式除塵器濾袋(dài)破(pò)損原因(yīn)
一是反(fǎn)吹係(xì)統的噴嘴不正(zhèng),構成反吹偏斜;另一方麵是(shì)反吹緊縮(suō)空氣壓力偏大。
處置措施:
1)進(jìn)行噴吹係統改革,改革費用高、周期長,不能在正常的檢修期間內(nèi)完結。
2)反吹風緊縮空氣壓(yā)力操控在(zài)0.25~0.35MPa之間,能夠把濾袋上(shàng)的灰清掉即可,如壓力過高則影響濾(lǜ)袋的應用壽命(mìng)。可經過調查除塵(chén)器進出口(kǒu)壓力差轉變進行調劑,使壓力(lì)差在操控請求(qiú)範疇內(nèi)(計(jì)劃壓差>1700Pa)。
3)調劑噴(pēn)吹程序,把噴吹脈寬從150ms調劑為250ms,以減小噴吹(chuī)的力度,削減濾袋的磨損。 因為正常開機狀態下不能調換,濾袋破損嚴格時不隻會構成周圍(wéi)濾袋積料,無(wú)法正(zhèng)常應(yīng)用,一起還會構成外排粉塵超支,汙染環境(jìng)。別的濾袋備件本錢也較高。經(jīng)過(guò)這種處置不隻節(jiē)儉本錢,保護(hù)裝備的正常運轉,延伸(shēn)了濾袋的應用壽命,一起(qǐ)也很好的(de)保護了環境。
三、除塵後果欠安,排放粉塵濃度超支,出口冒灰,粉塵排放量大,可從以下幾個方麵查找原因:
(1) 新裝的幹淨濾(lǜ)袋孔隙較大(dà),剛開端應用時粉塵經過(guò)率較高,沒有達到較好的過濾狀態,粉塵排放量(liàng)較大。跟著過濾的進行,粉塵(chén)在濾袋的外表麵堆積構成粉塵(chén)層,使濾袋(dài)外表麵的(de)孔隙變小,除塵功率提高,“塵濾塵”的(de)後果可去除微細粉塵99%以上。因而測定脈衝袋式除塵器裝備(bèi)的除塵功率在接(jiē)連應用1個月落後行更為準確(què)。
(2) 查(chá)看(kàn)濾袋的裝置是否準確(què)。一般的脈衝袋式除(chú)塵器裝備,依托縫(féng)製於濾袋口的(de)彈性脹(zhàng)圈將濾袋嵌壓(yā)在花板孔內,經過花板將中箱體塵(chén)氣室與上箱體淨氣室嚴格差別(bié)。假如濾袋(dài)口的彈性脹圈未能與花板孔徹底密(mì)合,浮現了縫隙,就會導致含塵(chén)氣(qì)流直(zhí)接進入淨氣室,排氣(qì)筒出口冒灰。能夠逐(zhú)一查(chá)看除塵濾袋口的裝置狀態,發明縫隙的要壓緊(jǐn)密(mì)封。在脈衝袋式(shì)除塵器的裝置(zhì)進程中,濾袋的裝置質量是監視查看的要點之一。煉鐵廠對濾袋的裝置進行了改良優化:在每個花板孔(kǒng)上方焊接1個套圈,套圈高度為 30mm且與花板孔同心,將縫製於濾袋口的單層彈性脹圈緊貼套圈內壁裝置(zhì),不光保證(zhèng)了濾袋的裝置高度平坦(tǎn)、密封,並且使濾袋的裝置、拆(chāi)開更為(wéi)簡捷。
(3) 濾袋破損將導致含塵氣流直接外(wài)排(pái)、除塵器後的排氣筒出口冒灰。關於(yú)離(lí)線清灰的大型脈衝袋式除(chú)塵器,能(néng)夠選用(yòng)以(yǐ)下措施判斷破袋(dài)的方位:用手動操作方(fāng)式逐一倉室進(jìn)行清灰,每次關閉1個倉室的出氣閥,留心調查排氣筒出口,當有破袋的倉室中斷過濾時,排氣筒出口就不再冒灰,據(jù)此(cǐ)可(kě)判斷哪個倉室浮現破袋。假(jiǎ)如隻(zhī)要(yào)單個濾袋破損,用鐵蓋密封住該花板孔, 即可保證排放的粉塵濃度及格。需求調(diào)換濾袋時,主意同一台(tái)除塵器的一切除塵布袋一起調換,保證每個(gè)濾袋具有平(píng)等阻力。假如隻(zhī)能調換幾條濾袋, 需把新(xīn)濾袋的袋口關閉,埋入除塵灰中幾天,添加新濾袋的阻力,使新濾袋的阻力與舊濾袋挨近。
(4) 關於(yú)進風通道與出風通(tōng)道僅用隔板分隔(gé)的除塵(chén)器,須查看中心隔板是否焊(hàn)接緊密。假(jiǎ)如中心(xīn)隔(gé)板浮現焊縫、缺口,進風傍邊的高濃度粉塵會竄入出(chū)風通道(dào),導(dǎo)致排氣筒出口冒灰。保證中心隔板(bǎn)的焊接質量,使進風通道與出風通道徹底分隔,是除塵器製作裝置傍邊質量查看的另一要點。

下(xià)一篇:碳素廠除(chú)塵器的(de)治理範疇

