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焦化廠焦爐攔焦車(chē)車載除(chú)塵(chén)裝(zhuāng)置處理焦側產生的煙塵
焦化廠除塵器(qì)原有機側地麵除塵站,焦爐爐體,推焦機,裝煤機,地麵(miàn)U型水封槽等部分的(de)工作(zuò),除塵工藝(yì)流程:
焦爐爐口→吸塵(chén)罩→除塵管網→U型水封(fēng)槽→除塵地麵站→除塵風機→煙囪→大氣。焦化廠脈衝袋式除塵器淨化除塵煙氣後,濾袋(dài)表麵積有一定厚度的粉塵層,阻力(lì)上升(shēng),這(zhè)時由(yóu)微機控製的清灰裝置(zhì)對濾袋進行脈衝噴吹清灰工作(zuò)。這點在電氣控製程序上已有設定,須遵守這一程序,保持濾袋長期穩定的淨化性能。我們多年來致力於環保除塵設備(bèi)、除塵器配件、脈衝布袋(dài)除(chú)塵器、鍋爐布袋除塵器(qì)、焦化廠除塵(chén)器等(děng)工程設備的研究、發展新型高效的環境治理技術,推廣工業領域清潔環保技術,從汙染源(yuán)頭(tóu)進行環保治理,開發適應各種複雜(zá)工況的汙染治理技術,以滿足市(shì)場的不同需求。本公司(sī)擁有完整、科學的(de)質量管理體(tǐ)係,對於產品的質量方麵一直嚴格把關,歡迎到廠參觀與我們詳談。
焦化廠地(dì)麵站配有壓縮空氣(qì)係統,用於脈衝閥噴吹清灰(huī)使用。壓縮空氣質量要求較(jiào)高,無(wú)油(yóu)無水,且要保持比較恒定的壓力,使濾袋保持良好的淨化性能。電氣自動化控製係統采用目前較為(wéi)先進的,帶操作站的PLC計算機監控係統。所有操作均靠微機畫(huà)麵上的軟(ruǎn)按鈕來實現。除塵自動控製係統由(yóu)管理控製中心,PLC控製單元和現場檢(jiǎn)測裝置組成。

自動控製係統可完成如下功能:監控除塵工藝流程,對除塵設備進行啟動,停止等相關操作,對除(chú)塵係統的各設備運行時間等進行設定(dìng)。通過總係統畫(huà)麵,子畫麵等監視畫麵,對整個工藝過程進行動態監視,對各種故障逐條進行聲光(guāng)報警,可采(cǎi)集生產過程中各種信息等。電(diàn)氣與自動化(huà)控製係統完(wán)全滿足除塵工藝的控製要求,使整個除塵係統在安全可靠和全部自動化條件下長期運行(háng)。
焦化廠(chǎng)煉(liàn)焦爐的(de)消煙除塵設備是一種適用於頂裝煤或搗固型煉焦爐(lú)推焦時焦側的煙塵處(chù)理裝置。 目前,國內各種煉焦爐焦側推焦煙塵處理的方法(fǎ)有兩種,一種是地麵站處理,另一種是采用爐頂消煙除(chú)塵車。地麵站處理是將推焦時產(chǎn)生的煙塵通過管道引到地麵的除塵站,利用布袋除塵器除塵。地(dì)麵站處理效果好,但投資(zī)巨大。現有(yǒu)技(jì)術的消煙除(chú)塵車, 是將車布置在焦爐爐頂,裝煤時產生(shēng)的煙塵經水洗消(xiāo)煙除塵(chén),同時,也可(kě)以在推焦時與攔焦車集塵罩(zhào)相連通進行除(chú)塵。由於攔焦車和消(xiāo)煙除塵車是兩(liǎng)個獨立 的相對運動的設備,受工藝(yì)及設備的局限,采用現有消煙除塵車對焦爐焦側推焦煙塵處理,不僅結構比較複雜,而且除塵(chén)效果差(chà)。龍泰環保提供一種焦爐攔焦車車載除(chú)塵裝置,不僅結構(gòu)簡單,投資小(xiǎo),而且能將推焦時焦(jiāo)側產生的煙塵進行徹底的處理。
焦化廠煉焦爐(lú)地(dì)麵站除塵器改造
1.焦爐地麵站除塵器站(zhàn)增加陣發性高溫煙氣冷卻分離阻火器為保護布袋,增加焦化爐除塵係統的安全性(xìng),在出焦煙氣被捕集到通風槽,進入除塵器(qì)之前,增加(jiā)陣發性高(gāo)溫煙氣冷卻分離阻火器,降低煙氣溫度,增加(jiā)係統的防護功能.
2.焦(jiāo)爐地麵除塵站攔焦車液壓係統改(gǎi)造
采用了大通徑電(diàn)磁閥配(pèi)置液壓站,大幅度提高了液(yè)壓缸的運行速度.在液壓站油箱外增加了液壓油站外冷卻循環係(xì)統,降低了液壓站的工作溫度.更換了液壓控製係(xì)統的全部元件.針(zhēn)對機械限位開關觸壁(bì)失靈的現象(xiàng),使用了磁接近開關作為限位,並(bìng)對室外線纜進行了防火處理.由於工藝(yì)的不同(tóng),液壓站位置(zhì)由爐頂改至第三軌外側,大大降低了紅(hóng)焦對(duì)液壓站的烘烤.
3.焦爐地麵除塵站預噴塗、排灰、噴吹係統改(gǎi)造
改造後裝煤煙氣不再進入地麵站,因此預噴(pēn)塗係統失去作用,預噴塗係統所存在的問題都不存在了.脈衝噴吹閥采用了進口產品,增大了壓縮空氣管徑,提高了噴吹設(shè)備的工作穩定性,改善(shàn)了噴吹效果.箱體雙層排(pái)灰閥電磁閥全部采用進口產(chǎn)品,在試運行期間工作穩定.將原(yuán)CaCO3粉噴塗料改為導焦粉噴(pēn)塗,采用雙管路多點噴塗,在原有一條噴吹管路(lù)的基礎上新增一條噴吹(chuī)管(guǎn)路.依靠出焦風機高速時產生的負壓,將焦粉吸至裝煤(méi)除塵倉的下(xià)灰口處與裝煤灰粉進行混合,增加灰粉的流(liú)動性,以利於下灰.通過實際運行,效果比較明顯(xiǎn),下灰口處基(jī)本無積灰現象,灰料能夠徹底地排到刮板機內,保證(zhèng)了可燃(rán)物快速排到倉外,抑製了碳在倉內發生氧化反應,消除了倉內著火的可能性.
4.焦爐地麵除塵(chén)站增設獨立(lì)裝煤除(chú)塵裝置
過濾麵積為2532m2的裝煤除塵裝置主要由除塵器本體(包括1344條除塵(chén)布袋及骨架)、頂(dǐng)部脈衝噴吹裝置、聲(shēng)波清灰裝置、雙層排灰閥、保溫加熱裝置組(zǔ)成.這套焦爐除塵器的灰料助卸采用了新型的超(chāo)聲波(bō)清灰裝置,能夠(gòu)有效地清除布袋及倉內壁表麵的灰料.增加了汽水換熱裝置,在除塵倉外表進行了保溫處理(lǐ),用熱水介(jiè)質對(duì)除塵器進行保溫處理,避免了含水量較高的裝煤煙氣在除塵(chén)倉內析出水分,防止煙灰在倉內板結,增強了煙灰的流動性.
5.由於改造後(hòu)的裝煤除塵係統增加了混風裝置,所需風量比原係統大,原設計風(fēng)機的工作能力已(yǐ)不能滿足新係統的要求.為此,更換出焦(jiāo)除(chú)塵風機及電機,風量提高為230000m3/h,配套電機由更新為630kW.地麵除塵站加油點眾多,除個別加油(yóu)點外(wài),采用(yòng)人工加油效率低,操作不便,所以地麵(miàn)站采用了(le)集中潤滑方式,對絕大多(duō)數潤滑點進行集中加油.主要包括雙(shuāng)層排灰閥閥杆兩端軸承,刮板機前後(hòu)鏈輪兩端軸承共88個潤滑點.運(yùn)行期間各加油點出油均勻,潤滑良好,保(bǎo)障了焦爐除塵器地麵站設備的穩定運行.
6.焦爐地(dì)麵除塵站新增實時監控係統新(xīn)增了對焦爐地麵除塵站設備實時監(jiān)控係統,對(duì)主要(yào)的裝煤工藝參數實現了模擬量(liàng)顯示,對導焦(jiāo)係統也進行了狀態顯示,實現了對部分閥門(mén)及設備的遠程控製.

下一(yī)篇:脈衝除塵器有哪(nǎ)些強大的(de)淨化效率

