蒸汽調節閥因其(qí)使用介質的高溫高壓,故在選型時頗有講究,如果選型不當,則會在(zài)使用過程中頻頻出現故障,嚴重影響設備和係統(tǒng)的正常運行。下麵我們通(tōng)過(guò)一個(gè)實例(lì)來談談蒸汽調節(jiē)閥的(de)選型及使用中需要注(zhù)意的(de)一些問題。
我司的一家大(dà)型化工企業客戶,需要用蒸汽來控製反應罐的溫度,蒸汽來自熱電廠的蒸汽餘熱,溫度(dù)200℃左右,壓力1.2MPa左右,要求用蒸汽調節閥來控製蒸汽壓力的恒定,閥門(mén)進口壓力0.8~1.0MPa,出口壓力0.4~0.5MPa。開始采購閥門時,因為沒有弄清(qīng)楚現(xiàn)場(chǎng)參數(shù),選用的是電動單座調節閥,使用(yòng)不久(jiǔ)就故障頻頻,執行(háng)器電機燒壞、控製模塊(kuài)損壞、減速齒輪打壞的事,屢屢發生(shēng)。
後我司派人到現場觀察、分析,才找(zhǎo)出故障原因(yīn)。原來(lái),調節閥(fá)的進出口壓差較大,執行器在工作(zuò)時負荷太大,也(yě)可以說過載(zǎi),所以(yǐ)才會有(yǒu)減速齒輪不堪(kān)重負,數次打壞及電機(jī)、模塊損壞的事,更有甚者,用戶在係統設計時取壓點選擇不當(選在壓力變化(huà)特別快的地(dì)方),控製係統中壓力控製(zhì)模塊的PID參數設置也有問題,致使整個係統靈敏度(dù)太高,壓力(lì)稍微有一點變化,調節器就會(huì)輸出控製信號(hào)去驅(qū)動調節閥,造成調節閥頻繁動作,以至於震蕩,進而引起整個係統的震蕩,不但被控變量無法穩(wěn)定,更令調節閥不堪(kān)重負,無法完成調節(jiē)的任務。
經與用戶協(xié)商後,果斷決定用電動套(tào)筒調節閥來代替單座調節閥,因為套筒閥的平衡結構的(de)閥(fá)芯,可以大大抵消蒸汽通過時產生的不平衡(héng)力,減輕電動執行(háng)器的負荷,有利於調節閥長期穩定地運行。之所以沒有選(xuǎn)擇平衡式單座調節閥,是考慮到單座閥的導向密封圈不耐蒸汽狀況下(xià)的長期磨損,且係統對調節閥(fá)的(de)泄漏(lòu)量標準要求不高,套筒閥完全能(néng)勝任(rèn)這(zhè)種(zhǒng)工(gōng)況。
同時,重新確定取壓點,當套筒調(diào)節閥換上(shàng)以後,調試係統時,將PID參數重新設置(zhì),減小比例帶,加大積分時間,即將係統響應的時間稍微調整一下(xià),蒸汽的壓力(lì)波動變化以能滿足使用為前提。經過這樣(yàng)一(yī)番調整(zhěng),基本解決了這(zhè)一問題。
其實,如果從最佳(jiā)方(fāng)案來考慮,根據這裏的現場工況和要求,選(xuǎn)用氣動雙座調節閥更為適宜,隻是用戶鋪設氣源管路不方便,才沒有采納(nà)。
由此可見,對(duì)於調節閥,選型固然重(chóng)要,安裝、調試和維護更加(jiā)重要(yào),有好多故障都是用(yòng)戶因不熟悉調節閥的性(xìng)能和使用維護特點(diǎn)所(suǒ)造成的。你(nǐ)不(bú)能把調節閥孤立於控製係統之外(wài),而需把它和整(zhěng)個係(xì)統一起來(lái)考慮、來(lái)調整,而且,調節閥閥是一個動態的執(zhí)行元件,容易出現各種(zhǒng)故障,這是手動閥門所不能(néng)比的。
而且隨著現場總線調節閥的日漸推廣,本來由係統完成的任務,下(xià)放到了調節閥的身上,這(zhè)就對調節閥的使用、維護提出了更高的要求(qiú)。
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