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氣箱脈(mò)衝袋式除塵器常見問(wèn)題(tí)和解決措施
添加時間:2020-10-23
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1.存在問題

1)排灰係統
輸送機中間采用吊瓦(wǎ)聯接(jiē)2個螺旋短軸,使用中經常出現:

① 在除(chú)塵器回灰量較大時,常(cháng)發生堵料,

② 聯接中間(jiān)軸與2個螺旋短四的M14×50螺(luó)栓易鬆動或被剪斷,

③ 吊瓦中間軸因工作(zuò)在粉塵環境中,中(zhōng)間軸磨損快,

④ 螺旋(xuán)輸送機安裝(zhuāng)在灰鬥內,出現故障時維修時間長,作業環境差.

2)花板

花板在氣箱脈(mò)衝袋除塵器中起固定濾袋、與濾袋形成密封、隔開袋室(shì)和箱體的(de)作用。在(zài)除塵器(qì)的維護中,常常忽視花(huā)板對除(chú)塵器收塵效(xiào)果的影響。該除塵器花板的缺陷表現在:

① 設計、製作(zuò)花板的鋼板(bǎn)厚度薄(báo),花板剛性差,安裝、使用中花板發生變形。脈衝噴吹清灰過程中發(fā)生振顫,

② 花板(bǎn)孔邊(biān)棱(léng)多,濾袋袋口在使用過程中易磨損。另外,花板(bǎn)孔周(zhōu)邊形狀不規則,在濾袋口與花板孔間(jiān)存在微小間隙,粉塵易從間隙中通過,進入箱體的淨(jìng)氣室中,使(shǐ)除塵器失去除塵作用,

③ 花板中下支撐(chēng)鋼板的焊渣、焊瘤,恰好在花板孔邊緣,濾袋清灰時受到摩擦,易磨損濾袋,減少濾袋使(shǐ)用壽命。

3)袋籠

袋籠作為濾袋的支撐部件,主要是防止濾袋在過濾(lǜ)含(hán)塵(chén)氣體時受負壓過度收縮,從而失去過濾(lǜ)作(zuò)用。

其主要缺陷有:

① 配套(tào)袋籠袋口無保護圈(quān),在檢查、更換濾袋時很容易踩壞或損傷濾袋,

② 袋(dài)籠鋼絲除塵骨架表麵毛刺多易損傷濾袋,焊點存在銳邊或焊接不牢固,在使用(yòng)過程中易開焊,袋(dài)籠易變形(xíng),

③ 袋籠骨架為塗漆工藝,表麵(miàn)粗糙,濾袋易粘附在袋籠(lóng)上,更換困難。

4)濾袋

安裝(zhuāng)、使用過程中存在的問題有:

① 在安(ān)裝過程中濾(lǜ)袋被損傷,大大(dà)縮短除塵濾袋的使用壽命,特別是在(zài)生產(chǎn)礦渣水泥時,表現更為明顯,

② 安裝質量不符合要求,未按規定的方法與要求安裝(zhuāng)濾袋(dài),濾袋口未完全卡入花板孔內或濾(lǜ)袋被溥衍地擺(bǎi)放在(zài)花板上,使用時濾袋掉落或粉塵經由花板孔進入箱體,從而使除塵器失去作用,

③ 製作(zuò)濾袋的材質不統一,備用濾袋的來源不一,不能保證(zhèng)濾袋的質量,

④ 花板設計不完善或製造質量差,濾袋在(zài)使用中(zhōng)與(yǔ)花板孔的棱邊摩擦,縮短濾袋的使用壽(shòu)命(mìng),

⑤ 由於經驗不足,經常將濾袋用水清洗後在使(shǐ)用,造成除塵布袋對粉塵的篩濾,碰撞,鉤附,擴散作用(yòng)減弱,阻力增加,

5)漏風

該除塵(chén)器的漏風(fēng)點有:

① 上(shàng)部檢修門密封膠條脫落,密封不嚴,導致大量外界氣體進入,

② 淨氣室周邊與含塵氣體之間的隔板,

③ 進氣室與淨氣室隔板焊縫氣密(mì)性(xìng)差,含(hán)塵(chén)氣體(tǐ)直接進入淨氣室。

6)壓縮(suō)空氣(qì)及壓縮空氣管路

該係統常見的故障(zhàng):

① 儲(chǔ)氣(qì)罐到各氣缸、電磁脈衝閥等用氣點的管路接頭漏氣,

② 儲氣罐(guàn)壓縮空氣(qì)達不到(dào)脈衝噴吹所需的噴吹氣(qì)壓,

③ 壓縮空氣中含有雜質和油水,品質達不到保障

7)提升閥

常見的故障(zhàng)

① 提(tí)升閥閥(fá)板動作不到位,反吹時,閥板與花板出風口(kǒu)有縫隙,

② 提升閥動作行程過大,導致閥(fá)板(bǎn)變形,

③ 閥板鎖緊螺母在(zài)閥板反複運(yùn)動後,鬆(sōng)動脫落,

④ 閥板與花板間密封橡膠老化,脫落,閥板關閉不嚴,除塵器噴吹效果降低,

⑤ 提升氣缸(gāng)設(shè)計選型偏小,除塵器工(gōng)作負壓較大時,提升能力不(bú)足。

8)清(qīng)灰控(kòng)製(zhì)

除塵(chén)器采用定時清(qīng)灰方式,清灰(huī)順序為1室至幾個室逐個進行(háng).各(gè)室消灰間隔時間為3min,幾個袋室輪流(liú)需要N室×3min,,而至(zhì)下一個循環幾個室輪流下來時間(jiān)間隔很長,由於小循環的1個(gè)周期和每(měi)個大循環之間(jiān)的間隔都過長,對除塵器的收塵效果產(chǎn)生不利影響.

3解決措施

1) 排灰係統

用FU270×10500鏈式輸送機替代原除塵器的螺(luó)旋輸送(sòng)作為袋除(chú)塵器的排灰係統,輸(shū)送能(néng)力,能夠(gòu)滿足生產需要.改造後,設備易損件少,運(yùn)行可靠(kào),維修(xiū)工作量少,因FU鏈式輸送機置於除塵器灰鬥外(wài)部,檢查維護方(fāng)便(biàn),

2) 花板

更新花板,采用厚度的鋼板,衝壓成型壓延滾(gǔn)壓(yā)工藝製作,去除飛邊(biān)毛刺,保(bǎo)證花板的平麵度,表麵粗糙度為12.5及尺寸公差∮133±0.1,為了增加花板的剛性,在每室花(huā)板底部寬度方(fāng)向均布加強筋.在加強筋焊接,花(huā)板與隔板的焊接過程中為防止花板受熱(rè)變形,均采用了細焊條,小電流焊接工藝(yì),同時保證焊接的氣密性及花板的平麵度.

3) 袋籠

重新設計改(gǎi)裝袋口,作用(yòng)在袋籠(lóng)上(shàng)的力由除塵骨架架口傳遞給花(huā)板(bǎn),由花板受(shòu),濾袋不(bú)在受力的作用,不易被踩(cǎi)落,同時,袋籠型的封閉,將袋口保護在內,使袋(dài)口不被燙傷,踩折(shé)或被其他尖銳物品損傷(shāng),保護了濾袋,並對袋(dài)籠表麵的凸起部位進行了打磨修整,達(dá)到了良好的效果.

4) 濾袋

① 為防止濾袋被踩壓,劃折,要求每安裝好一個濾袋(dài),就裝一(yī)個(gè)袋籠,

② 避免殼體局部漏風,造成在負壓作用下的高速氣(qì)流被濾袋產生衝刷而損壞該處的濾袋,

③ 必須適(shì)時更換破損的濾袋

④ 濾袋長期使用後,濾料層(céng)內積聚的細微(wēi)粉塵會使其透氣性降低,當影響係統用風時,也應更換新濾袋,

⑤ 對於備用濾袋應保證質量,在安裝前要注意檢查袋口的凹部尺寸是否夠深,並嚴格要(yào)求(qiú)安裝(zhuāng)濾袋,濾袋口捏成凹狀放入.

5) 密封裝置

① 在除塵器的非標準(zhǔn)件結合處做好密封,盡量采用焊接,在可拆卸結合麵做(zuò)好(hǎo)密封,采用密封膠代替傳(chuán)統的密封膠加固(gù)材料的密封辦法,具有(yǒu)良好的密(mì)封效果,在(zài)選用密封膠(jiāo)時,要(yào)注意(yì)選擇化學穩定性好,耐(nài)高溫,抗老化(huà),幹性可剝離和使用(yòng)方便(biàn)的產品,

② 加強管理和對除塵器的日常維護,發現漏(lòu)風點及時處理.

6) 壓縮空氣及壓縮管路

對(duì)壓縮空氣管路接頭處的密封采用纏麻(má),纏(chán)繞生料帶或塗抹泰螺紋鎖固膠等措施,保證管路接頭不漏(lòu)氣.對除塵器使用的壓縮空氣做(zuò)到:

① 氣(qì)體壓(yā)力(lì)在規(guī)定值,

② 壓縮(suō)空氣淨化處理.在除塵器儲氣罐到各脈衝閥,提升氣缸的管路上加裝氣源三聯體並定期放水,以(yǐ)分離壓縮空氣中的油和水,保證(zhèng)脈衝閥的噴吹壓力在規定值(zhí),

③ 在整個收塵係統中另外加裝儲氣罐,以保證壓縮空氣的用量(liàng)和穩定均衡(héng)的壓力.

7) 脈(mò)衝閥,提升閥

可通過調整提升閥來實現對閥(fá)板動作位置調整(zhěng).電磁氣缸為緩衝式,要求在閥(fá)板關閉到(dào)達閉合位置時,氣缸應進入緩部區(qū),否則(zé)應調節器節閥板上兩側的螺母。氣缸的運動速度可通過氣缸兩端的節(jiē)流螺栓進行調(diào)節,要求提升閥關才時間不大於2S,好1S以內,開啟時間可適當調慢些。通過調整三連體上的減壓閥來保證提升氣缸壓縮空氣的壓力,同時為減少閥板的變形及增加閥板與出氣口間的密性,密封用橡膠材料應采用耐溫材料(liào),防止橡膠在高溫下老化。

在使用過程中脈衝(chōng)閥雙(shuāng)膜(mó)片應保(bǎo)證(zhèng)壓縮空氣(qì)的質量,防止膜片孔在使用中堵塞。此外,對於脈(mò)衝閥,電磁閥不動作時還應考慮電磁線圈是否燒壞。

8)清灰控製:

針對脈衝清灰周期及脈衝閥噴吹動作順序對除塵器的影響,重新調整了清灰周(zhōu)期及脈衝閥噴吹動作順(shùn)序,改進後除塵器各室清灰(huī)時間間隔56S,除塵(chén)器幾個袋室進行1次完整的清灰(huī)需要Nmin,至下1個循環(huán)開(kāi)始的時間間隔為3min,清灰時間的縮(suō)短(duǎn),使附在濾(lǜ)袋上的粉塵被及時的抖落下來,不僅改善了(le)除塵器的工作情況,也(yě)有(yǒu)利於整個(gè)除塵係統的工況的改善及(jí)穩定。

布袋除塵(chén)器


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