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焦化廠除塵器
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焦化廠地(dì)麵站除塵器
工藝流程
焦爐在裝煤和出焦過程中,在裝煤孔和出焦處產生大量的高溫陣發(fā)性煙塵,煙氣中主要汙染物有粉塵、苯(běn)可(kě)溶物、苯並芘等,其中苯並芘是強致 癌物質(zhì),嚴(yán)重汙染環境,危害工人和居民的身體健康,焦爐地麵除塵站是主(zhǔ)要控製煙塵飛揚擴散,解除有害物質對人類危害的重要設備。焦爐地麵除塵(chén)站分(fèn)為裝煤除塵和出焦除(chú)塵(chén)兩個部分。
1、出(chū)焦除塵治理部分:焦炭經推(tuī)焦車推出焦爐時產生大量煙塵,經過吸氣罩在負壓作用下將煙(yān)塵(chén)收集起來,送入集塵管道,經冷(lěng)卻器對煙塵進(jìn)行冷(lěng)卻並去(qù)除火焰後進入布袋除塵(chén)器,經除塵器處理後,幹(gàn)淨的氣體進入大氣。
2、裝煤煙塵治理部分,裝煤煙塵治理難(nán)點在於裝煤時,產生的煙塵很輕且粘性(xìng)很大,如果處理不當,整個係統(tǒng)不能正常工作。裝煤時煤餅被推入碳化室,爐頭產生的煙塵被大爐門密封(fēng)在碳化室內(nèi),上部(bù)殘餘煙塵進入負壓狀態集氣罩(zhào),經(jīng)導煙(yān)燃燒車充分燃燒後進入地麵除塵站。裝煤時爐頂放散孔(kǒng)產生大量的粉性(xìng)煙塵進入導煙燃燒車,1000攝氏(shì)度(dù)狀態下燃燒去除苯並芘(pí)等粘性有害物質,燃燒後,殘餘煙塵進入地麵站除塵站處理,煙氣首先(xiān)進(jìn)入粘性煙(yān)塵吸附裝置,進一步去除粘性殘存物質,進入預處理器結合預噴塗使煙塵比(bǐ)重增(zēng)加(jiā),使之沉降,保護布袋,經布(bù)袋除塵器處理幹淨,達標後排入大氣(qì)。沉降(jiàng)後的粉塵(chén)經刮板機收集。為防止粉塵二(èr)次汙染,經加濕卸灰機加濕(shī)後(hòu)外(wài)運。至此,一次出焦和裝煤(méi)的(de)除塵工藝完成。
除塵站的選擇
複熱式廢氣(qì)循環(huán)、側裝(zhuāng)煤搗固焦爐搗固式焦爐,裝煤時煤餅進入炭化室對內部氣體有一定的擠壓作用,由於煤餅與爐牆之間存有(yǒu)間隙,煙(yān)塵逸出麵積(jī)大,使爐頂吸塵孔排出(chū)的煙氣十分猛烈,而且劇(jù)烈(liè)燃燒。因為沒有高壓(yā)氨(ān)水噴(pēn)淋裝(zhuāng)置(zhì),所以處理這種煙氣的難度較大。
一、傳統“二合一”地麵除塵站狀況
傳統(tǒng)的地麵除塵站采(cǎi)用的是裝煤導焦"二合一(yī)"除塵設備。但該係統(tǒng)比較適合頂裝煤焦爐,且係統存(cún)在很多問(wèn)題:排灰不暢(chàng),預噴塗、噴吹裝置失靈,防爆板(bǎn)經常爆裂,除塵布袋多次著火,室外切換設備(bèi)失靈等。
二、裝煤導焦除塵係統主要設備運行缺陷
(1)裝煤(méi)、導焦“二合(hé)一”係統不合理。裝煤、導焦“二(èr)合一”係統zui初(chū)的設計思想,是利用出焦過程中吸附在濾袋上的(de)焦粉作(zuò)為裝煤時除(chú)塵器的塗層,使裝煤過(guò)程中吸入的(de)絮狀煙塵在過濾時吸(xī)附(fù)在塗層上,同(tóng)時確保裝煤煙氣中焦油(yóu)等粘性物質與濾袋直接接觸而粘結堵塞濾袋。但“二合一”係統將裝煤時期的荒煤氣(qì)通過係統排放(fàng),不但不能保證布袋的通透性,而且增加了(le)係統(tǒng)的不安全性,增大了係統SO2、BaP的排放,而且浪費了(le)部分煤氣。
(2)噴吹係統效果差。噴吹係統的正常運行(háng)與否,直接(jiē)影響整個係統的運行。它(tā)利用裝煤、導焦運行(háng)的間隙,向除塵倉(cāng)過濾布袋逐排送入高壓空氣,將吸附在過濾布袋上的煙塵吹落下來,同時降低係統阻力(lì)。由(yóu)於裝煤煙氣(qì)中的焦油粘結焦粉,使布袋反吹效果不佳。布袋堵塞,係(xì)統運(yùn)行阻力逐漸增大,吸入空氣不足,可燃煙氣濃度過大,增大了係統放炮、爆(bào)炸的可能性。
(3)攔焦車液壓(yā)係統運行不穩定。運行環境(jìng)差,高溫、高粉塵;室外設備無防護隔熱(rè)措施,電器元件老化失效;液壓站內溫度過高;頂(dǐng)杆及導套運行速度過慢,不能滿足工況要求;液壓站設計上存在一(yī)些不合理的地方,導致頂杆經(jīng)常在非(fēi)工(gōng)作狀態下外滑。
(4)裝煤時機側荒煤氣冒(mào)煙嚴重。
三、焦爐地麵除(chú)塵站的(de)選擇
(1)增加陣發性高溫煙氣冷卻分離阻火器
為保護布袋,增加(jiā)係統的安全性,在出焦煙氣被捕集到通風槽,進入除塵器之前,增加陣(zhèn)發性高溫煙氣冷卻分離阻火器,降低煙氣溫度,增加係統的防護功能。
(2)攔(lán)焦車液壓係統改造
采用了大通徑(jìng)電磁閥配置液壓站(zhàn),大幅度提高了液壓缸的運行速度。在液壓站油箱外增加了液壓油站外(wài)冷卻循環(huán)係統(tǒng),降低了液壓站的工作溫度。更換了液壓控製係統的全部元件。針對(duì)機械限位開(kāi)關觸壁失靈的(de)現象,使用了磁接近開關作為限位,並對室外線纜進行(háng)了防火處理。
由於工藝的(de)不同,液壓站(zhàn)位置(zhì)由爐頂改至第三軌外(wài)側,大大降低了紅焦對液壓站的烘烤。
(3)預噴塗、排灰、噴吹係統改造
改造後裝煤煙氣不再進入地麵(miàn)站,因此預噴塗係統失(shī)去作用,預噴(pēn)塗係統(tǒng)所存在的問題都不存在了。脈衝噴(pēn)吹閥采(cǎi)用了進口產品,增(zēng)大了壓縮空氣管徑,提高了噴吹設備的(de)工作穩定性,改善了噴吹效(xiào)果(guǒ)。箱體雙層排灰閥電磁閥全部采用(yòng)進口產品,在試運行期間工作穩定。將原粉噴塗料改為導焦粉噴(pēn)塗,采用雙管路多點噴塗,在原有一條噴吹管路的基礎上新增一條噴吹管路。依靠出(chū)焦風機高速時產生的負壓,將(jiāng)焦粉吸至裝(zhuāng)煤除塵倉的下灰口處與(yǔ)裝煤灰(huī)粉進(jìn)行混合,增加灰(huī)粉的流動性,以利(lì)於下灰。通過實際運行,效果比較明顯,下(xià)灰口處基本無積灰現象,灰料能夠徹底地排到刮板(bǎn)機(jī)內,保證了(le)可燃(rán)物(wù)快速(sù)排到倉外,抑(yì)製了碳在倉內發生氧化反應,消除了倉內著火的可能性(xìng)。
(4)增設(shè)獨立裝煤(méi)除塵裝置
裝煤除(chú)塵裝置主(zhǔ)要由除塵器本體、頂部脈衝噴吹裝置、聲波清灰裝置、雙層排灰閥、保溫加熱裝置組成。這套除塵器的灰料助(zhù)卸采用了新型的(de)超聲波(bō)清灰裝置,能夠有效地清除布(bù)袋及倉內壁表麵的灰料。增加了(le)汽(qì)水換(huàn)熱裝置,在除塵倉外表進行了保溫處理,用熱水介質對除塵器進(jìn)行保溫處理,避免了(le)含水量較高的裝煤煙氣在除塵倉內析出水分,防止煙灰在倉內板(bǎn)結,增強(qiáng)了煙(yān)灰的流動性。
(5)新增集中潤滑係統
地麵除塵(chén)站加油點眾多,除個別加油點(diǎn)外,采用(yòng)人工(gōng)加油效率低,操作不(bú)便,所以地麵站采(cǎi)用了集中潤滑方式,對絕大多數潤滑點進行集中加油。主要包括雙層排灰閥閥杆兩端軸承(chéng),刮板機前後鏈輪兩(liǎng)端軸承共88個(gè)潤滑點。運行期間各加油(yóu)點出油均勻,潤滑良好,保障了設備的穩定運(yùn)行。
(6)新(xīn)增實時監控係(xì)統


