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焦化厂除尘器
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焦炉地面除(chú)尘站
工艺流程
焦炉(lú)在装煤(méi)和出焦过程中,在装煤(méi)孔和出焦处产生大量(liàng)的高温阵发性烟尘,烟(yān)气中主要污染物有粉尘、苯可溶(róng)物、苯并芘等,其中苯并芘是强致 癌物质,严重污染环(huán)境,危害工人和居民的身体健康,焦炉地面除尘站是主要控制烟尘飞扬扩散,解除有害物质对人类危害的重要设备。焦炉地面除尘站分为装煤除尘和出焦(jiāo)除尘两个部分。
1、出焦除尘治理部分:焦炭经推焦车推出焦炉时产生大量烟尘,经过吸气罩在负(fù)压作用下将烟尘收集起来,送入(rù)集尘管道(dào),经冷却器对(duì)烟尘进(jìn)行冷却并去(qù)除火焰(yàn)后进入(rù)布袋除尘器,经除(chú)尘器处理后,干净的气体进入大气。
2、装煤烟尘治理部分(fèn),装煤烟尘治理难(nán)点在于装煤时,产生的烟尘很轻且粘性很大,如果处理不当,整个系统不能正常工作。装煤时煤饼被推入碳化室,炉头产生的烟尘被(bèi)大炉门密(mì)封在(zài)碳化室内,上部残余烟尘进入负压状态集气罩,经导烟燃烧车充分燃烧后进入地面除尘站。装煤时炉顶放散孔产生大量的粉性烟尘进入(rù)导烟燃烧车,1000摄氏度状态(tài)下燃烧去除(chú)苯并芘等粘性(xìng)有(yǒu)害物质,燃烧后,残(cán)余烟(yān)尘进入(rù)地(dì)面站除尘站处理,烟气首先进入粘性烟尘吸附装(zhuāng)置(zhì),进一步去除粘性残存物质(zhì),进入预处理器结合预喷(pēn)涂使烟尘比重增加,使之沉降,保护布袋,经布袋除尘器处理干净,达标后排入大气(qì)。沉降后(hòu)的(de)粉尘经刮板机(jī)收集。为防止粉尘二(èr)次污染,经加湿(shī)卸灰机(jī)加湿后外运。至此,一次出焦(jiāo)和装煤的除尘工艺完成。
除尘站的选择
复热式废气循环、侧(cè)装煤捣固焦炉捣(dǎo)固式焦炉,装煤时煤饼进入炭化(huà)室对(duì)内部气体有一(yī)定的挤压作用,由于煤饼与炉墙之间存有(yǒu)间隙,烟(yān)尘逸出面积大,使(shǐ)炉(lú)顶吸(xī)尘孔(kǒng)排出的(de)烟气十分(fèn)猛烈(liè),而且剧烈燃烧。因为没有高(gāo)压氨水喷淋装置,所以(yǐ)处理这种烟气的难度较大。
一、传统“二合(hé)一”地面除尘站状(zhuàng)况
传统的(de)地面除尘站采用的是(shì)装煤导焦"二合一"除尘设备。但该系统比较适合(hé)顶装煤焦炉,且(qiě)系统存在很多(duō)问题:排灰不畅,预喷(pēn)涂、喷吹装置失灵,防爆板经常爆裂,除尘布袋多(duō)次着火(huǒ),室外切换设(shè)备(bèi)失灵等。
二、装煤导焦除尘系统主要设备运行缺陷(xiàn)
(1)装煤、导焦“二合一”系统不合理。装煤、导焦“二合一”系(xì)统zui初的设计思想,是利用出焦过程中吸附在滤袋上的焦粉(fěn)作为装煤时除尘器(qì)的涂层,使装煤过程中吸入的絮状烟尘在过滤时吸附在涂层上,同时确保装煤烟气中焦油等粘性物质与滤袋(dài)直接接触而粘结堵塞滤袋。但“二合一”系统将装煤(méi)时期的荒煤气通过系统排放,不但不能保证布袋的通(tōng)透性,而且增加了系统的不安(ān)全性,增大了系统SO2、BaP的排放,而且浪费了部分(fèn)煤气。
(2)喷吹系统效果差。喷吹系统的正常运行与否(fǒu),直接影响(xiǎng)整个系统的运行。它利用装煤、导焦运行的间隙,向除尘仓过滤布袋逐排送入高压空气,将吸附在过滤布袋上(shàng)的烟尘吹落下来,同时降低系统阻力。由于装煤烟气中的(de)焦油粘结焦粉,使布袋反吹(chuī)效果不佳。布袋堵塞,系(xì)统运行(háng)阻力逐(zhú)渐增大,吸入空(kōng)气(qì)不足,可燃烟气浓度过大,增大了系统放炮、爆炸的(de)可能性。
(3)拦焦车液压系统运行不稳定。运行环境差,高温、高粉尘;室外设备无防护隔热措施,电器元(yuán)件老化(huà)失效;液压站(zhàn)内(nèi)温度过高;顶杆及(jí)导套运行(háng)速度过慢,不能满足工况要求;液压站(zhàn)设计上存在一些不合理的地方,导(dǎo)致顶杆经(jīng)常在非工作(zuò)状态下外滑。
(4)装煤时机侧(cè)荒(huāng)煤(méi)气冒烟(yān)严重。
三(sān)、焦炉地面除尘站的(de)选择
(1)增(zēng)加阵发(fā)性高温(wēn)烟气冷却分离阻火器
为保护(hù)布袋,增加系统的安(ān)全性,在出焦(jiāo)烟气被捕集到通风槽(cáo),进入除尘器之前,增加阵发性高温烟气(qì)冷却分(fèn)离阻火器(qì),降低烟气(qì)温度,增(zēng)加(jiā)系统的防护功能。
(2)拦焦车液压系统改造(zào)
采用了大通径电(diàn)磁阀配置液压站,大幅度提高了液压缸(gāng)的运行速(sù)度(dù)。在液压站油箱外增加了液压油站外冷却循环系统,降低(dī)了液压站的工作温度。更换了液压控制系统的全部元件。针对机械(xiè)限位开关触壁失灵的现(xiàn)象,使用了(le)磁接近开关作为限位,并(bìng)对室外线缆进行(háng)了防火处理。
由于工艺的不同,液压站位置由炉顶改(gǎi)至第三(sān)轨(guǐ)外侧,大大降低了红焦对液压站的烘烤。
(3)预喷(pēn)涂(tú)、排灰、喷(pēn)吹系统改造
改造后装煤烟气不再进入地面站,因此预喷涂系统失去作用,预喷涂系统(tǒng)所存在的问题都不存在了。脉冲喷吹阀采用了进口产品,增大了(le)压缩空气管(guǎn)径,提高了喷吹设备的工(gōng)作稳定性,改善了喷吹效果。箱(xiāng)体双层排灰阀电磁阀全部采用进口产品,在试运行(háng)期(qī)间工作稳定。将原粉(fěn)喷(pēn)涂料改为导焦粉喷涂,采用(yòng)双(shuāng)管路多点喷涂(tú),在原(yuán)有(yǒu)一条喷吹管路的基础上新增一条喷吹(chuī)管路(lù)。依靠出焦风机高速时产生的负(fù)压(yā),将焦粉吸至装煤除尘仓的下灰口处与装煤灰粉进行混合,增加灰粉的流动性,以利于(yú)下(xià)灰(huī)。通过实际运行,效果比较明显,下灰口处基本无积灰现象,灰料能够彻底地(dì)排到刮板机内,保证了可燃物快速排到仓外,抑制了(le)碳在仓内发生氧化反应,消除了仓内着火的可能(néng)性。
(4)增设独立装煤除尘装置
装煤除尘装置主要(yào)由除尘器本体、顶部脉冲喷吹装置、声波清灰装置、双层排灰阀、保温加热装置组成。这套除尘器的灰(huī)料(liào)助卸采用了新型的超声波清灰装置,能够有效地清除布袋及仓内壁表面的(de)灰料。增加了汽水换热装(zhuāng)置,在除尘仓(cāng)外表进行了保温处理,用热水(shuǐ)介质对除尘器进(jìn)行保温(wēn)处理,避免(miǎn)了含水量较高的装煤烟气在除尘仓内析出水分,防(fáng)止烟灰在仓内板结,增强了烟灰的流动性。
(5)新增集中润滑系统
地面除尘(chén)站加油(yóu)点众多,除个别加油点外,采用人工加油效率低,操作不便,所以地面站采用了集中润滑方(fāng)式,对绝大多数润滑点进行集中加油。主要包括双层(céng)排(pái)灰(huī)阀阀杆(gǎn)两端轴承(chéng),刮板(bǎn)机前(qián)后链(liàn)轮两端(duān)轴承共88个润滑点。运行期间各加油点出(chū)油(yóu)均匀,润滑良好,保障了设备的(de)稳定运行。
(6)新增实时监控系统 [2]

