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焦爐地麵除塵站
工藝流程
焦爐在裝煤和(hé)出焦過程中,在裝煤孔和出焦處產生大量的高(gāo)溫陣發性煙塵(chén),煙氣中主要汙染物有粉塵、苯可(kě)溶物(wù)、苯(běn)並芘等,其中(zhōng)苯並芘是強致 癌物質,嚴重汙染環境,危害工人和(hé)居民的身體健康,焦爐地麵除塵站是主要控製煙(yān)塵飛揚擴散(sàn),解除有害物質對人類危害的重要設備。焦爐地麵(miàn)除塵站(zhàn)分為裝煤除塵和出焦(jiāo)除塵兩個部分。
1、出焦除塵治理部分(fèn):焦炭經推焦車推(tuī)出焦爐時產生(shēng)大量煙塵(chén),經過吸氣罩在負壓作用下將煙塵收集起來,送(sòng)入集塵管道,經冷卻器對煙塵進行冷卻並去除火焰後進入布袋除塵器,經除塵器處(chù)理後(hòu),幹淨(jìng)的氣體進(jìn)入大氣。
2、裝煤煙塵治理部分,裝煤煙塵治理難點在於裝煤時,產生的(de)煙塵很輕且粘性很大,如果處理不當,整個係統不能正常工作。裝煤時煤餅被推(tuī)入(rù)碳化室,爐頭產生(shēng)的煙(yān)塵被(bèi)大(dà)爐門密封在碳化室內,上(shàng)部殘餘煙塵進入負壓狀態集氣罩,經導煙燃燒車充分燃燒後進入地麵除塵站。裝煤時爐頂放散孔產生大量的粉(fěn)性煙塵進入導(dǎo)煙燃燒車,1000攝氏度(dù)狀態下(xià)燃燒去除苯並芘等粘性有害物質,燃燒後,殘餘煙塵進入地麵站除塵站處理,煙氣首(shǒu)先進入粘性煙塵吸附裝置,進一步去除粘性殘存物質,進(jìn)入預處理器結合預(yù)噴塗使煙塵比重增加(jiā),使之沉降,保護(hù)布袋,經布袋除塵器處理幹淨,達標後排入大氣(qì)。沉(chén)降後的粉塵(chén)經刮板機收集(jí)。為防止粉塵二次汙(wū)染,經加濕(shī)卸灰機加濕後外運。至此(cǐ),一次出(chū)焦和裝煤的除塵(chén)工藝完成。
除塵站的選擇
複熱式廢氣循(xún)環、側裝煤搗(dǎo)固(gù)焦(jiāo)爐搗固式焦爐,裝煤時煤餅進入炭化室對內部氣體有一定的擠壓作用,由於煤餅與(yǔ)爐牆之(zhī)間存有間隙,煙塵逸出(chū)麵積大,使爐頂吸塵孔排出的煙氣(qì)十分猛烈,而且劇烈(liè)燃燒。因為沒有高壓氨(ān)水噴淋(lín)裝置,所(suǒ)以處理這種煙氣的難度較大。
一(yī)、傳統“二合一”地(dì)麵除塵站狀況
傳(chuán)統的地麵除塵站采用的是裝煤導焦"二合一"除塵(chén)設備。但該係統比較適(shì)合頂(dǐng)裝煤焦爐,且係統存在很多問題(tí):排灰不暢,預(yù)噴塗、噴吹裝置失靈,防爆(bào)板經常爆裂,除塵布袋多次著火,室外切換設備失靈等。
二、裝煤導焦除(chú)塵係統(tǒng)主要設備運行缺(quē)陷
(1)裝煤、導焦“二合一”係統不(bú)合理。裝煤(méi)、導焦“二(èr)合一”係統zui初的設計思(sī)想,是利用出焦過程中吸附在濾(lǜ)袋(dài)上的焦粉作為裝煤時除塵器的塗層,使裝煤過程中吸入的絮狀煙(yān)塵在過(guò)濾時吸附在塗(tú)層上,同時確保裝煤煙氣中焦油等(děng)粘性(xìng)物質與濾袋直接(jiē)接觸而粘結堵塞濾(lǜ)袋。但“二合一”係統將(jiāng)裝煤時期的荒煤氣通過係統排放,不但不能保證布袋的通透性,而且增加了係統的不(bú)安全性,增(zēng)大了(le)係統SO2、BaP的排放(fàng),而且浪費了(le)部分煤氣。
(2)噴(pēn)吹係統效果差。噴吹係統的正常運行與否(fǒu),直接(jiē)影響(xiǎng)整個係統的運行(háng)。它利用裝煤、導焦運行的間隙,向除塵倉過濾布袋逐排送入(rù)高壓空氣,將吸附在過濾布袋上的煙塵吹(chuī)落下來,同時(shí)降低係統阻力。由於裝煤(méi)煙氣中的(de)焦油粘結焦粉,使布袋反吹效果不佳。布袋堵(dǔ)塞,係統運行阻力逐漸增大,吸入空氣不足(zú),可燃煙氣濃度過大,增大了係統放炮、爆炸的可能性。
(3)攔焦車液壓係統運行不(bú)穩定。運行環境差,高溫、高粉塵;室外設備無防護隔熱措施,電器元件老化失效;液壓(yā)站(zhàn)內(nèi)溫度過高;頂杆及導套運行速度過慢,不能滿足工況要求;液壓站設計上存在(zài)一些不合理的地方,導致頂杆經(jīng)常在非工作狀(zhuàng)態下外滑。
(4)裝煤時機側荒煤氣冒煙嚴重。
三、焦爐地麵除塵站的選擇
(1)增加陣發性高(gāo)溫煙(yān)氣(qì)冷卻分離阻火器
為保護布袋,增(zēng)加係統的安全性,在出焦煙(yān)氣被捕集到(dào)通風槽,進入除塵器之前,增加陣發性高溫煙氣冷卻分(fèn)離阻火器(qì),降低煙氣溫度,增加係統的(de)防護功能。
(2)攔焦車液壓係統改造
采用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的(de)運行(háng)速度。在液壓站油箱外增加了液壓油站外冷卻循環係統,降低(dī)了液壓站的工作溫度。更換了液壓控製係統的全部元件。針對機械(xiè)限位開關觸壁失靈的現象,使(shǐ)用(yòng)了磁接近開關作為限位,並對室外線纜進行了防火處理。
由於工藝的不(bú)同,液壓站位置由爐頂改至第三軌(guǐ)外側,大大降低了紅焦對液壓站的烘烤。
(3)預噴塗、排灰、噴吹係統改造
改造(zào)後裝煤煙氣不再(zài)進入地麵站,因此預噴塗係統失去作用,預噴塗係統所存在的問(wèn)題都不存在(zài)了。脈(mò)衝噴吹閥采用了進口產品,增大了壓(yā)縮空氣管徑,提高了(le)噴吹設備的工作穩(wěn)定性,改善了(le)噴吹效果。箱體(tǐ)雙層排灰(huī)閥電磁閥全部采用進口產品,在試運行期間工作穩定。將(jiāng)原粉噴塗料改為導焦粉噴塗,采用雙管(guǎn)路多點噴塗,在原有一條噴吹管路的基礎上新增一條噴吹管路。依(yī)靠出(chū)焦風機高速時產生的負(fù)壓,將焦粉吸至裝煤除塵倉的下灰口處與裝煤灰粉進行混合,增加灰粉的流動性,以利於下灰。通過實際運行,效(xiào)果比較明顯,下灰口(kǒu)處基本無(wú)積灰(huī)現象(xiàng),灰(huī)料能夠徹底地排到刮板機內(nèi),保證了可燃物快速排到倉外,抑製(zhì)了碳在倉內發生(shēng)氧化反應(yīng),消除了倉內著火的可(kě)能性。
(4)增設(shè)獨立裝煤除塵裝置
裝煤除塵裝置主要由除塵器本(běn)體、頂部脈(mò)衝噴吹裝置、聲波清灰裝置、雙層排灰閥、保溫加熱裝置(zhì)組成。這套除塵器的灰料助卸采用了新型的超聲(shēng)波清灰裝置,能夠有效地清除布袋及倉內壁(bì)表麵的灰(huī)料。增加了汽水換熱裝置,在除塵倉外表進行了保溫處理,用熱水介質對除塵(chén)器進行保(bǎo)溫處理,避免了(le)含水量較高的裝煤煙氣在除塵倉內析出水分,防止煙灰(huī)在倉內板結,增(zēng)強了(le)煙灰(huī)的流動性。
(5)新增集中(zhōng)潤滑係統
地麵除塵站加油點眾(zhòng)多,除個別加油點外(wài),采用人工加油效率低,操作不便,所(suǒ)以地麵站采(cǎi)用了集中潤滑方式,對絕大多數潤滑點進行集中加油。主要(yào)包括(kuò)雙層排灰閥閥杆兩端軸承,刮板(bǎn)機前後(hòu)鏈輪(lún)兩端軸承共(gòng)88個潤滑點。運行期間各(gè)加油點出油均勻,潤滑良好,保障了(le)設備的穩定(dìng)運行。
(6)新增實時監控係統 [2]
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